●記者駱志雄本報通訊員胡志剛
4月25日,潘銘云一直在車間加班到21時才回家,第二天一早,他又啟程去福州出席福建省慶祝五一國際勞動節(jié)暨八閩工匠事跡報告會。
“五一”國際勞動節(jié)前,他被授予全國五一勞動獎?wù)隆?/p>
加班,對潘銘云來說,是家常便飯。
“上個月開始,我和同事們都開啟了加班模式。我們接到山東一家企業(yè)生產(chǎn)96臺硫化機的訂單,目前,已完成13臺。從那一刻開始,大家都感到又辛苦又自豪。今年任務(wù)很重,每天早上,我和同事們都是7時20分上班,21時才下班,回到家都快22時了。周末是輪流休息,一周,我只能休息一天。”
潘銘云是福建華橡自控技術(shù)股份有限公司高級技師,是一名優(yōu)秀的數(shù)控鏜工。
“我在鏜床崗位干了三十多個年頭,親歷了企業(yè)的發(fā)展、技術(shù)的進步。”潘銘云說。
30年來,潘銘云累計完成工時42萬小時,超定額350%。
潘銘云在數(shù)控編程和復(fù)雜零件加工方面獨有建樹,攻克了無數(shù)個加工難題,為公司生產(chǎn)經(jīng)營做出了突出貢獻,他因此先后榮獲“公司標(biāo)兵”、“福建省技術(shù)能手”、“福建省首批特支人才——福建省技能大師”、“福建省五一勞動獎?wù)?rdquo;、“享受國務(wù)院政府特貼技能專家”等榮譽稱號,成為人人尊敬的藍領(lǐng)金牌工人。
偷師學(xué)藝
1985年7月,潘銘云技校畢業(yè)后,直接分配到三明化機廠一金工車間當(dāng)了一名落地鏜學(xué)徒。
說起落地鏜,那可是當(dāng)年化機廠的寶貝設(shè)備,公司主產(chǎn)品——輪胎硫化機的主大件都在這臺設(shè)備加工,一般人沒有二三年是不可能獨立操作的。
喜歡琢磨的潘銘云,在師傅的指點下,進廠半年就能獨立操作設(shè)備,提前“出師轉(zhuǎn)正”,成為鏜床組年輕骨干。
上世紀(jì)90年代,公司引進了一臺價值30萬美元的日本東芝BF130A數(shù)控鏜銑床。當(dāng)時,這是一臺具有世界先進水平的數(shù)控設(shè)備,無人敢碰。
潘銘云主動請纓學(xué)習(xí)操作數(shù)控設(shè)備。受當(dāng)時國際上某些因素影響,日方拆除特型球面加工主板并自己安裝,隨機文件不配中文,潘銘云就全程跟班日方專家安裝調(diào)試,默默學(xué)習(xí)記錄,偷師學(xué)藝。
英文說明書看不懂,就自己買來英漢詞典認(rèn)真對照翻譯。接下來的日子,潘銘云廢寢忘食抱著說明書,逐項摸索學(xué)習(xí)數(shù)控代碼的使用。3個月后,他就基本具備了獨立操作數(shù)控鏜床能力。
潘銘云在操作過程中發(fā)現(xiàn),由于技術(shù)員缺乏鏜床實際操作經(jīng)驗,有的程序不盡人意,加工復(fù)雜,時間冗長,效率比較低。潘銘云暗下決心:“一定要學(xué)會自主編程!”
他上圖書館查找學(xué)習(xí)數(shù)控編程知識、ISO國際標(biāo)準(zhǔn)代碼和法那科控制系統(tǒng)軟件語言,虛心向技術(shù)員求教專業(yè)知識,終于掌握了數(shù)控編程方法,個人能力實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
2009年,公司新購1臺價值600萬元的TJK200大型數(shù)控鏜銑床,控制系統(tǒng)為西班牙發(fā)格軟件,潘銘云再次勇挑重擔(dān)接手調(diào)試,使原計劃半年投入使用的設(shè)備縮短至1個月,為加快產(chǎn)品產(chǎn)出立下汗馬功勞。
1998年,潘銘云考取了高級工證書;2004年考取了技師證書;2009年,又考取了高級技師證書。一個技校畢業(yè)生開始了從操作型工人向知識型工人、進而向高技能人才的華麗轉(zhuǎn)變。
用腦子干活
潘銘云常說,要用腦子干活,蠻干不如巧干。
公司主產(chǎn)品輪胎硫化機是輪胎生產(chǎn)關(guān)鍵工藝設(shè)備,直接影響到成品胎的質(zhì)量等級,因此輪胎企業(yè)對硫化機質(zhì)量要求極高,而硫化機底座、橫梁、墻板、連桿、曲柄齒輪等主大件又是重中之重,直接影響到硫化機整機精度。
為確保零件形位精度,公司決定五大件全部由數(shù)控鏜加工。
潘師傅在認(rèn)真分析圖紙及工藝要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合設(shè)備特性和積累的鏜床加工經(jīng)驗,編制各類零件加工程序220多件,這些程序既實用,又提高功效,還能確保加工質(zhì)量,為硫化機提質(zhì)量、上檔次,達到國內(nèi)先進水平做出了貢獻。
2002年以來,輪胎企業(yè)如雨后春筍遍地開花,市場對硫化機的需求呈現(xiàn)“井噴式”增長,硫化機訂單如雪片般飛到公司。
底座等主大件的加工周期成為制約按時交貨的突出瓶頸。
公司不得已只好采取外協(xié)加工,費用高昂。潘銘云心想,決不能讓市場和利潤在手中流失。
潘銘云想辦法改進工藝,修改程序,縮短輔助時間,提高加工效率,最大限度地發(fā)揮設(shè)備潛能,單臺底座加工從32小時縮短至22小時,墻板加工從16個小時縮短至6個小時。
同時,潘銘云帶領(lǐng)機臺人員加班加點努力挖掘生產(chǎn)潛力,帶頭實行大白班、大夜班兩班倒工作制度,休息日、節(jié)假日也照常上班,產(chǎn)出進度大大加快,主大件全部實現(xiàn)自產(chǎn),每年為公司節(jié)約費用創(chuàng)造效益幾十萬元。
由于使用年限已超20年,潘銘云操作的東芝數(shù)控鏜精度下降,液控系統(tǒng)頻出故障,導(dǎo)致停機,外企維修服務(wù)單位報價極高,且維修周期漫長。潘銘云與機電維護人員一道,憑著對“伙伴”多年的熟悉程度,自己動手對設(shè)備進行維護改造,用國產(chǎn)液壓泵替代進口泵,對主軸、工作臺進行大修,調(diào)試恢復(fù)幾何精度……
最終,設(shè)備煥發(fā)出二次青春。
當(dāng)東芝公司專家開展用戶回訪時,發(fā)現(xiàn)設(shè)計壽命20年的數(shù)控鏜依舊正常工作,都覺得不可思議,對潘銘云豎起大拇指,連連稱贊。
“小潘刀法”
2012年,公司研發(fā)65〞液壓輪胎硫化機,該機型加工難度大,工藝過程復(fù)雜。
潘銘云經(jīng)過認(rèn)真分析工藝步驟,仔細研究圖紙,大膽改變加工工藝,制作定位工裝,采用單件加工方式,一方面充分利用機床精度,另一方面合理制定加工步驟,確保了精度,順利完成零件加工,并通過裝配安裝調(diào)試驗收。
2014年,公司研發(fā)出122〞工程胎硫化機,潘銘云對原工藝中的一些不足進行了改進,將四次裝夾改為二次裝夾,這樣不僅減少了加工變形,更重要的是減少了重復(fù)加工上架以及工件翻身次數(shù),大大提高加工效率。改進后加工測量基準(zhǔn)和裝配基準(zhǔn)一致,進一步提高了產(chǎn)品質(zhì)量和裝配精度,生產(chǎn)成本也得到了降低。
鏜床加工中,需要經(jīng)常磨刀和換刀,潘銘云認(rèn)真分析各項原因,自行設(shè)計整體式刀桿,增加刀桿剛性,并在刀具刃磨上做文章,經(jīng)過多次試驗,找出最佳前角、后角、刃傾角等粗、精鏜刀具組合角度,刀具壽命大大延長。
墻板定位銷孔的加工,易出現(xiàn)“扎刀”“啃刀”現(xiàn)象,潘銘云經(jīng)過研究后,修磨專用立銑刀,改變工藝,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
這些刀具和加工方法在鏜床組得到推廣使用,被組員親切命名為“小潘刀法”。
名師帶高徒
潘銘云說:“企業(yè)給我提供了舞臺,我所學(xué)到的每一點知識和技能,都離不開企業(yè)對我的關(guān)心和培養(yǎng),現(xiàn)在我只是盡自己能力,把學(xué)到本領(lǐng)的回饋給公司,不讓技術(shù)斷代,隊伍青黃不接。”
他長期參與公司工會開展的“名師帶高徒”活動,通過技術(shù)講座、技能演示、經(jīng)驗交流、現(xiàn)場指導(dǎo)等方式毫無保留地傳授編程技巧和先進操作經(jīng)驗,對徒弟及其他同事在工作中遇到問題都會認(rèn)真指導(dǎo),并耐心講解,說明理由和原因,從不擺技能大師的架子。
他培養(yǎng)出來的徒弟有四人已成為車間生產(chǎn)骨干,其中一人已是鏜床組班長、高級技師。
如今,潘師傅已是業(yè)內(nèi)名人,多家民營企業(yè)老板想高薪聘請他當(dāng)技術(shù)指導(dǎo),都被他婉言謝絕。他仍然守著這臺鏜床。他說:“只要公司需要我,我會一直干下去,直到干不動的那一天!”